降本增效,我們一直在行動
在剛剛結束的公司2025年度“質量月”QC發表賽上,制造三部加工班組完成的《降低PCD刀片拋光成本》項目精彩亮相,憑借扎實的數據分析、創新的解決方案以及顯著的實施成效,贏得評委一致好評。這一成果不僅是對我們團隊攻堅克難、勇于創新的最佳肯定,更是部門踐行公司降本增效戰略的生動實踐,為公司高質量發展注入強勁動力。
2025年,公司定下了銷售額較去年提升83%的目標,這一極具挑戰性的目標,對作為生產核心環節的加工車間提出了更高的要求——在保證產品質量和生產效率的前提下,必須把降本增效工作做到實處,抓出成效。而在PCD刀片生產流程中,拋光工序作為決定產品等級的關鍵環節,其成本控制一致是成本管理工作的重中之重,如何在不影響產品質量的前提下,降低拋光工序的成本,成為擺在我們面前的緊迫任務。
問題導向,精準把脈
面對這一難題,制造三部加工班組長孫韜主動請纓,帶領班組成員迅速組成QC攻關小組。小組秉持“問題導向,數據說話”的原則,從人、機、料、法、環五個維度對拋光成本進行深入分析。
為了獲取精準數據,團隊成員長期深入一線,連續跟蹤記錄數據,經過大量數據收集、整理分析,再結合多次現場驗證,攻關小組終于精準定位了成本居高不下的核心癥結——砂輪修磨方法不科學,且修磨使用的磨料硬度偏高,這兩個問題直接導致拋光砂輪壽命大幅縮短,材料成本隨之飆升,成為制約拋光降本增效的攔路虎。
工藝創新,突破瓶頸
找準問題后,班組成員發揚“三原色”精神,展開了艱苦的工藝探索。工藝改進的過程充滿了挑戰,為了找到最合適的修磨磨料和工藝參數組合,團隊成員制定了詳細的試驗方案,展開了數十次對比試驗,仔細記錄砂輪的磨損程度、拋光后的產品等級、加工效率等關鍵數據;每一次數據差異,他們都要反復討論、分析原因,調整試驗方案后再次驗證。那段時間,車間里常常能看到他們忙碌的身影:白天,他們堅守崗位,認真進行試驗操作;晚上,他們放棄休息時間,留在車間加班加點,只為更準確地觀察砂輪在不同工況下的磨損情況,獲取更全面的試驗數據。

正是這種嚴謹細致、精益求精、不服輸的勁頭,讓團隊在一次次失敗中總結經驗,在反復摸索中不斷突破。最終,他們成功篩選出硬度適中、耐磨性更強的修磨磨料,并優化出一套科學的修磨工藝參數 —— 不僅能有效減少砂輪的非正常磨損,還能保證拋光后產品的精度符合標準,完美解決了此前工藝中的瓶頸問題。
固化成果,成效顯著
工藝創新成功后,班組并未停下腳步。為了讓改進成果能夠長期、穩定地發揮作用,避免因人員操作差異導致效果打折扣,他們迅速啟動成果固化工作。團隊將優化后的修磨參數、操作步驟、注意事項等內容,詳細梳理并納入《PCD 刀片拋光工序作業指導書》,讓每一個操作細節都有章可循;同時,組織車間全體拋光工序操作人員開展專項培訓,通過理論講解、現場演示、實操考核等方式,確保每位員工都能熟練掌握新工藝的要點,真正實現 “人人懂標準、個個會操作”。
新工藝實施后的效果立竿見影。經過持續的數據跟蹤統計,PCD 拋光砂輪的使用壽命較之前提升了 209% —— 這意味著在完成相同產量 PCD 刀片拋光任務的情況下,砂輪的更換次數大幅減少,原材料消耗成本顯著降低。經公司財務部門核算,僅這一項改進,每年便能為公司節約成本 74.9 萬元,為公司沖擊銷售額目標提供了堅實的成本支撐。這一成績的取得,離不開制造三部加工班組每一位成員的智慧和汗水。正是他們對質量的堅守、對成本的敏感、對創新的執著,才鑄就了這一優秀成果。他們用實際行動證明,生產一線不僅是執行的末端,更是創新的源頭。

成績屬于過去,奮斗贏得未來。此次《降低 PCD 刀片拋光成本》項目的成功,不僅為加工車間積累了寶貴的降本增效經驗,更激發了全體員工的創新熱情。全體班組成員將以更加飽滿的熱情、更加務實的作風,全力以赴推進降本增效工作,為公司順利實現 2025 年度銷售目標、邁向更高質量發展貢獻全部力量!
?
?
投稿:鄭州新亞復合超硬材料有限公司
作者:孫??韜
審核:郝德輝
